Schritt 12: Vorläufige und endgültige Ergebnisse einer großen Anstrengung
1. Rückblick auf die PCB-Alptraum
Nach vielen Downers, die ich endlich hier bekam und den Build abgeschlossen, habe ich mir eine funktionierende Propeller Uhr! Ich bin froh, dass ich war in der Lage, weiter zu entwickeln und beschreiben Sie das Projekt, das ich "neu gemischt", und traurig ich konnte es auf Zeit (nicht für diesen Wettbewerb).
Ich habe entwarf, geätzt und gebohrt insgesamt neun PCB-s, 5 davon auf der letzten Versammlung gewöhnt:
- Eine kreisförmige Form Board hosting ein PIC18F4550 und einige Peripheriegeräte, die blinkt die LED intelligent genug zu machen, Zahlen in die Luft zu verwischen
- Ein rechteckig geformte Brett hosting ein weiteres PIC18F4550 und einige Peripheriegeräte, treibt dieses Board die bürstenlose DC-motor
- Eine kreisförmige geformte Brett, das die permanente Neodym-Magneten in Position hält
- Eine kreisförmige geformte Brett, das hält die Spulen und macht auf die Spindel versichert. Dieses Board aber nicht allzu gut, die Spindel durch Batterien geholfen werden muss. Voll funktionsfähige Version kommende!
- Eine kleine rechteckige PCB der Kommutierungssignale synchron mit der Rotorposition zu halten
Abgesehen davon gab es vier weitere, die aus irgendeinem Grund gut waren:
- Spindel-PCB 1 - Gastgeber einen PIC ich konnte nicht gestartet werden für eine lange Zeit und nicht wollte dieses Problem hing bekommen
- Spindel-PCB 2 - Gastgeber ein PIC18F4550 mit dem Fußabdruck für TQFP44 Package, leider habe ich vergessen, sowie die schematische Symbol zu ändern, dies führte zu den PIC-Pins total schlecht weitergeleitet werden.
- Spindel PCB 3 - wird zunehmend frustriert und wütend wegen meiner Fehler, ich druckte das Kunstwerk mit Seitengröße "Brief" statt "A4", also alles wurde kleiner und dünner. Obwohl ich es geschafft, die IC-Beinen ein wenig biegen, damit sie auf die kleineren Footprints passen, die ICSP Programmierer wickeln Drähte gehalten nach unten schnappen und ich hielt sie zurück Löten. Die Pads, klein und dünn, gaben sie wegen der Hitze und der Chip konnte nicht programmiert werden. Snap. Zurück auf Feld eins.
- Motortreiber PCB 1 - Dies musste neu angefertigt werden, wegen des gleichen Grundes hatte ich die Spindel PCB zum ersten Mal zu erneuern.
2. Rückblick auf Kopfschmerzen verursacht durch Elektronik
Einige Regeln, die ich schrieb und bringt zusätzliche Pflege in der Zukunft:
- Die Pinbelegungen überprüft werden jedes Mal, glaube nicht, dass jemand, der sowas sagt: "CD4081B und 74HC08 sind Pin-kompatibel, sie sind beide Quad zwei Eingangs-und-Gatter!". Du bist besser dran vor glauben, was irgendwelche Leute über das Internet sagen noch einmal überprüfen.
- Wenn es eine Fußabdruck Änderung nach gab es routing so gut gemacht, ändern Sie sowie das Schaltplansymbol! TQFP-Pin-Nummer 1 ist nicht die gleiche Funktionalität wie die DIP40 Pin 1! Wenn Sie dieses Durcheinander, erwartet Sie ganze Serien von Leiterplatten Ätzen ohne irgendwelche von ihnen sein Recht!
- Einfach genug: "interessante" Formen zu vermeiden, wenn es darum geht PCB. Wenn Sie irgendwo vermasseln, Sie werden am Ende Bohren und Sägen und häufen und Schwitzen... rechteckig ist das beste!
- Ausschau nach vergessenen Bohrlöcher. Ich habe zwei Löcher zu bohren, die führen zu einem Draht, wo ich dachte, es ist nicht zu vergessen. Sie können fangen diese leicht durch die Bretter gegen Licht halten, wenn Sie denken, dass Sie mit dem Bohren fertig sind.
- Immer fügen Sie die Entkopplung Kappen hinzu!
- Investieren Sie Geld in die Werkzeuge, die Sie wollen! Nicht investieren Geld in Werkzeuge, die Sie nicht machen nutzen!
Diese Regeln sind das Ergebnis, was ich in die Schritte von diesem instructable beschrieben. Wenn ich vorher gelesen haben könnte, wäre dieses Projekt bereit Wochen früher gewesen. Aber dann wieder, das ist, wie wir Dinge lernen.
Ich nenne dieses Projekt ein Erfolg, auch wenn es durchaus einige Zeit in Anspruch nahm. Meine Bemühungen hatten einige Ergebnisse, ich hoffe wirklich, dass sie Anerkennung und viele "Ich habe es!"-Tags erhalten!
(3) über die Fotos im Anhang zu diesem Schritt
Wenn ich das Gerät getestet, die ersten Fotos kam Cool, ich dachte, dass ich einige von ihnen die instructable für Sie zu sehen, die Entwicklung besser hinzufügt. Ich habe diese Fotos mit dem Licht aus, so das Muster besser gesehen wird.
Das verschwommene Bild zeigt meinen ersten Test nach der Synchronisation Algorithmus vorhanden war. Leider habe ich keines Netzteil um die bürstenlosen Motor einschalten, habe ich beschlossen, eine Langzeitbelichtung Schuss des Gerätes zu nehmen, während die Kamera langsam nach links bewegen. Das Ergebnis auf dem Bild ersichtlich die Ziffern zeigen sich gut genug um mich glücklich für den Sync-Algorithmus zu machen.
Der Rest der Fotos wurden richtig getroffen, bevor etwas Schlimmes passiert, das Base-Board, es einfach nicht mehr, ich vergaß die macht, die der LDO kann behandeln und tauchte die Spannung etwas höher, als ich sollte - ich verlor mein motor Controller während der Tests zu machen. Wie jeder sehen kann, dieser Unfall passierte um 23:45, das ist, warum gibt es keine Fotos von der Sache nach dieser Zeit. Ich will mehr Fotos hinzufügen, sobald das neue Bild ankommt!
Ich werde auch die LEDs durch größere ersetzen, vielleicht sogar durch-Loch Typen. Machen sie größer und setzen sie näher zueinander besser aussehen wird. Die blauen, die LEDs waren alle Recht, die aber höheren Vorwärtsspannung - konnte nicht sie richtig zu fahren.